CASS 工艺在造纸废水处理中的核心优势
2023 年全国造纸行业废水排放量达 1.2 亿吨,达标率仅为 82%[1]。面对高悬浮物(SS≥800mg/L)和纤维含量超 500mg/L 的废水特性,传统 SBR 工艺因间歇排水导致的水力冲击日益凸显。CASS 工艺通过连续进水和生物选择区设计,实现了 98% 的 COD 去除率和 SS≤50mg/L 的排放标准。
| 技术指标 | CASS 工艺 | SBR 工艺 |
|---|---|---|
| 排水比控制 | 0.3-0.4(可调) | 0.25-0.3(固定) |
| 污泥浓度(MLSS) | 3500-4500mg/L | 2000-3000mg/L |
| 水力停留时间(HRT) | 12-16h | 18-24h |
| 吨水能耗 | 0.35kWh/m³ | 0.45kWh/m³ |
CASS 工艺具备五大核心优势:连续进水模式使抗冲击负荷能力提升 40%,有效应对水质波动;0.3-0.4 的动态排水比控制,较传统工艺水力负荷提升 25%;生物选择区抑制丝状菌繁殖,污泥膨胀发生率降至 5% 以下;模块化设计支持 5000m³/d 至 10 万 m³/d 扩展;溶解氧周期性调控实现同步硝化反硝化,节能 22% 以上。执行 GB 3544-2008 标准时,COD、BOD5 和 SS 去除率分别达到 95%、92% 和 98%。
造纸废水处理 CASS 工艺全流程解析
CASS 工艺通过连续进水、曝气、沉淀、排水的周期性流程,实现对高 SS 和高纤维废水的高效处理。以某 5000m³/d 造纸厂为例,采用生物选择区加主体工艺组合,污泥浓度稳定在 4000mg/L,较传统工艺提升 28%。
进水阶段:预处理协同与水力调控
采用溶气气浮机作为预处理单元,0.3MPa 溶气压力与 PAC 投加可去除 65% 以上悬浮物。进水持续 2.5 小时,pH 控制在 6.5-7.5,水力停留时间达 4 小时,确保纤维类物质充分水解。
曝气阶段:梯度供氧与污泥性能调控
| 参数 | 控制范围 | 作用效果 |
|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 2-3mg/L(前段)→0.5mg/L(末端) | 实现同步硝化反硝化,TN 去除率提升 12% |
| 污泥沉降比(SV30) | 25-30% | 污泥结构密实,SVI 值稳定在 80-100mL/g |
| 气水比 | 15:1 | 保障纤维吸附污泥的充分氧化分解 |
渐减式曝气策略前段强化有机物降解,末端促进反硝化菌活性。监测数据显示,该模式下 COD 去除率达 96%,氨氮去除率从 78% 提升至 89%。
沉淀与排水阶段:高效固液分离
沉淀阶段历时 1.5 小时,污泥层界面沉降速度达 1.2m/h。排水采用旋转式滗水器,排水比控制 0.35,出水 SS 稳定在≤30mg/L。PLC 控制系统实现滗水深度动态调节,避免纤维性污泥流失。
工程验证数据
山东某造纸企业案例显示:进水 COD 1200mg/L、SS 850mg/L,处理后出水 COD≤50mg/L、SS≤30mg/L。吨水处理能耗 0.38kWh,较改造前降低 18%,年节约电费约 72 万元。
关键参数与工艺优化策略

针对造纸废水高悬浮物特性,CASS 工艺需对核心参数进行精细化调控。山东某 5000m³/d 造纸厂数据显示,优化 MLSS、HRT 后,系统对纤维类污染物去除效率提升 23%,污泥沉降性能 SV30 稳定在 28%。
核心运行参数对照表
| 参数 | 常规控制范围 | 造纸废水优化区间 | 作用效果 |
|---|---|---|---|
| MLSS(mg/L) | 3000-4000 | 4000-5000 | 提升纤维吸附能力,抗冲击负荷增强 |
| HRT(h) | 6-8 | 8-12 | 延长纤维水解时间,COD 去除率提高至 97% |
| 排水比 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 降低污泥流失风险,SVI 值维持 80-100mL/g |
| 污泥回流比 | 50-80% | 100-120% | 维持高污泥浓度,减少纤维性污泥上浮 |
| 容积负荷(kgCOD/m³·d) | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 适应高纤维基质降解特性,TN 去除率提升 15% |
针对纤维类污染物,当进水 SS 超过 1000mg/L 时,排水比应提升至 0.35-0.4 区间,配合 120% 污泥回流比,污泥层界面沉降速度可达 1.5m/h。将 HRT 从 8 小时延长至 10 小时,纤维素降解率从 72% 提升至 85%。当检测到进水 COD 波动幅度超过 200mg/L 时,启动梯度曝气模式,DO 梯度调整为前段 3mg/L→末端 0.3mg/L,系统恢复时间缩短至 6 小时,年运行成本降低 18%。
配套设备选型与工程案例
ZSQ 溶气气浮机与 CASS 工艺协同方案
针对造纸废水高 SS 特性,推荐使用ZSQ 溶气气浮机作为预处理核心设备,配合 CASS 生化系统与纤维过滤器后处理,可实现全流程 SS 去除率达 98.5%。山东某年产 30 万吨文化纸生产企业案例显示,进水 COD 1800mg/L、SS 1200mg/L,经 ZSQ-50 型气浮机预处理后,SS 降至 320mg/L,COD 削减 45%。
| 设备类型 | 处理效率 | 能耗指标 | 投资占比 | 运维特点 |
|---|---|---|---|---|
| ZSQ 溶气气浮机 | SS 70-85% | 0.8-1.2kW·h/m³ | 28% | 每日排渣 2 次,溶气罐压力 0.4-0.6MPa |
| CASS 反应池 | COD 95-97% | 0.45-0.6kW·h/m³ | 45% | 周期运行,曝气阶段 DO 2-3mg/L |
| 纤维过滤器 | SS ≤10mg/L | 0.15-0.2kW·h/m³ | 12% | 反冲洗周期 8-12h |
该企业 5000m³/d 处理系统采用三级组合工艺:格栅+ZSQ 气浮→CASS 反应池→纤维过滤 + 次氯酸钠消毒。冬季低温(10℃)期间仍保持 COD≤50mg/L、SS≤8mg/L 的稳定出水。
工程实践验证与成本分析
在山东寿光某包装纸厂改造项目中,将 ZSQ 气浮机与 CASS 工艺耦合,处理规模提升至 8000m³/d 时,吨水处理成本降至 1.8 元。相较于传统物化+AO 工艺,减少初沉池建设费用约 120 万元,且通过污泥资源化利用实现年收益增加 45 万元。系统对长纤维的拦截效率达 92%。
CASS 工艺应用常见问题解答

针对污泥膨胀问题,实测数据显示,设置生物选择区并控制 DO 浓度在 2-3mg/L,可使污泥沉降比(SV30)稳定在 18-25%。冬季运行时,当进水 COD 波动至 2500mg/L,通过将排水比从 25% 提升至 30%,配合纤维过滤器反冲洗周期调整至 6 小时,成功将污泥膨胀指数(SVI)控制在 90mL/g 以下,出水 SS 保持≤10mg/L。
| 参数 | 污泥膨胀控制方案 | 排水比优化范围 | 纤维拦截效率 |
|---|---|---|---|
| 生物选择区停留时间 | ≥30 分钟 | - | - |
| DO 控制 | 2-3mg/L | - | - |
| 排水比 | - | 20-30% | - |
| 纤维拦截率 | - | - | ≥90% |
排水比需动态调整:当进水 COD>2000mg/L 时,推荐排水比 25-30% 以维持污泥浓度;低温期(<15℃)应将排水比降至 20-22%,配合延长曝气时间 1-2 小时。某包装纸厂案例显示,通过上述调整使系统抗冲击负荷能力提升至设计值的 135%。